吉林石化化肥厂的老合成气装置于1982年5月建成投产,目前已运行39年,主要承担着为丁辛醇装置配套提供羰基合成原料气的任务。随着原料气总硫含量的不断升高,脱硫脱碳技术的净化效果越来越差,原料气中的“高硫”,不但给设备设施带来安全环保隐患,而且装置运行成本也在逐年上升。
为解决这一情况,该厂眼睛向内,聚焦自我革新,对现有合成氨装置甲醇洗单元开展改造攻关,增上合成气甲醇洗净化设施,通过升级合成气净化技术,以实现丁辛醇装置降本增效。同时,先进的低温甲醇洗技术淘汰了落后的脱硫脱碳技术,消除合成气装置设备设施老化、腐蚀泄漏等隐患,可释放人力资源35人,大幅降低合成气净化成本,预计年累计创效2800万元。
在建设过程中,面对材质特殊、工艺复杂、焊接难度高、工期紧、作业场地狭小、施工期与大检修重叠、防冻保温等困难,该厂组织各层面集思广益,开展“头脑风暴”,积极采取应对措施。项目建设后期时至冬季,温度较低,打水压测漏工作面临冻堵难题,该厂优化施工组织,密切关注天气情况,合理安排作业时间,顺利解决难题。
在现场安全管控方面,该厂设置片区项目安全管理员,每天对项目进行安全监管,坚决保证工程进度,同时严把质量安全关,保证施工过程中质量全面受控、安全零事故、进度符合工程节点要求。为确保该项目质量,该厂深入开展“三查四定”等工作,共查处问题52项,及时查缺补漏,对各类问题逐条消项、确认。
为确保新项目顺利实施,该厂还提前组织工艺培训。选派技职人员跟班培训,重点讲解新增部分工艺原理及流程,随时解答员工疑问,并通过多次桌面推演,多岗位反复磨合,确保每个人对自己的责任分工吃透弄懂,对新老工序切换无缝衔接,确保班组员工全面掌握流程和各项控制指标。